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        1. 新型回轉窯降低煤氣消耗的操作實踐

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          作者:紅星機器 發(fā)布時間:2021-11-23 16:00:00

          新型回轉窯以良好的“并流蓄熱”原理、且單窯產量高、占地面積少、自動化程度高、能耗低、產品活性度高等優(yōu)點,成為精良的石灰窯型之一。并且,廠家對回轉窯整體結構建模分析,下面本文結合實際情況,通過對工藝操作、設備等方面實施攻關,優(yōu)化操作,降低轉爐煤氣消耗。

          回轉窯

          一、煤氣消耗高的原因分析

          1、生產狀況分析

          新型回轉窯是在原回轉窯經驗基礎上建設而成,在施工、設備選型過程中,吸取了原回轉窯的較多優(yōu)點。相比原窯爐,新型回轉窯增大了風機、加壓機設計壓力、電機功率等,為爐窯達產創(chuàng)造了良好條件。此外,為了有效降低熱耗,將原中間通道上的撥火門數(shù)量減半,部分石棉墊密封改為經久耐用的單門密封,有效避免因密封不夠造成的熱量損失。工藝操作上,提高煤氣熱值可直接減少進入窯內的氣體流量,降低窯壓,提高產能,降低煤氣消耗。然而,煤氣熱值與外界煉鋼工序息息相關,要改變轉爐煤氣熱值較困難。因此,在此熱值基礎上要降低煤氣消耗,只能在內部工序上挖潛。

          2、原料影響

          在新型回轉窯實際生產過程中,當窯爐設置產量達到600t時,助燃風風壓高達近50kPa,窯壓達到38kPa,比原窯壓力高出近8kPa,還出現(xiàn)過因懸掛缸風管壓力超出設計壓力,風機跳停。主要原因為進窯爐煤氣熱值偏低,造成煤氣輸送量大,燃燒煙氣偏多,窯壓過高。同時原料系統(tǒng)由于無水洗,原料振動篩因過多濕泥沙堵塞篩間隙,清理不及時后,造成篩分效能失去,泥沙直接進入窯內,影響窯爐透氣性,造成窯壓升高,煅燒不穩(wěn)定,影響煤氣穩(wěn)定輸送。

          回轉窯

          二、降低煤氣消耗措施和方法

          1、廢氣溫度是回轉窯的一個重要參數(shù),直接反饋窯爐的煅燒情況

          當過剩空氣系數(shù)偏高時,容易造成過多燃燒不完的助燃風夾雜著燃燒產物進入蓄熱膛,導致窯頂溫度和進除塵器氣體溫度偏高,過多熱量散失浪費。新型回轉窯廢氣為130~200℃,為降低煤氣消耗,必須通過操作降低廢氣溫度,減少廢氣波動范圍,降低熱耗。

          (1)將每個燃燒期間的三次加料時間間隔設置為均勻的時間段,保證三次蓄熱膛加料時廢氣溫度變化平穩(wěn),偏差盡可能少,避免忽高忽低。原料以均勻時間間隔加入窯內,在蓄熱膛內預熱更均勻,窯頂廢氣溫度范圍可控制為150~180℃。

          (2)在保證煤氣充分燃燒的條件下,通過降低過剩助燃風,進一步降低廢氣溫度。同時通過設置參數(shù),保證除塵器在合理的控制轉速,避免廢氣過高,造成過多熱量外排。

          (3)當產量發(fā)生變化時,設置好相應的煅燒溫度,合理控制入窯煤氣流量,保證物料充分煅燒的基礎上,進一步降低煤氣消耗。

          回轉窯

          2、增加成品生過燒,降低煤氣消耗

          將成品生過燒率由原6%提升至10%左右,通過在質量和產量、成本之間尋找平衡點,增加實際的產量,降低通道控制溫度,來降低煤氣消耗。

          3、加強原料控制

          考慮回轉窯無水洗系統(tǒng),為降低原料振動篩堵塞幾率,減少入窯泥沙量。通過與山場溝通,在回轉窯用料上,盡可能選擇干燥原料。

          4、出料系統(tǒng)控制

          通過加強對卸料平臺液壓缸行程的檢查,確保行程一致。合理修改卸料平臺出料參數(shù),使物料均勻卸料,避免灰溫“大起大落”,保證窯爐良好的透氣性,減少窯內料柱高度的波動,保證“三帶”穩(wěn)定,窯內各點溫度變化更小,溫度分布均勻,物料煅燒更均勻。

          回轉窯

          煤氣熱值的高低直接決定了回轉窯的煤氣消耗,通過一系列的攻關,新型回轉窯運行良好,煤氣消耗處于正常水平,這一攻關使轉爐煤氣利用效率提升,緩解了新石灰窯投入后,煤氣柜容不足的局面,為回轉窯優(yōu)質增效工作發(fā)揮出了重要作用。

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